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船舶主机吊缸管线(船舶主机吊缸测量参数)
来源:www.ascsdubai.com    时间:2022-11-28 20:05    点击:176   编辑:admin

1. 船舶主机吊缸测量参数

注意用马克笔做好记好,防止装反造成事故。还有注意检查缸头和缸套的光洁成都,判断使用工况。

2. 船舶主机吊缸测量参数表

船舶发电机运转7000小时后,需吊缸检修。

3. 船舶主机吊缸程序

淄博z6170船用柴油机是 淄柴柴油机厂生产的Z6170型船用柴油机 直列、四冲程、直喷、废气涡轮增压、 空气中间冷却、空气马达或电马达起动. 缸径:170mm 行程:200mm 燃油消耗率:198g/KW.

h 滑油消耗率:1.0g/KW.

h 曲轴以上吊缸高度:1260 mm 外形尺寸(mm)(长×宽×高): 2580×1435×1836 重量(kg):3200

4. 船舶主机吊缸测量参数怎么看

据统计数据显示,海运货物运输占全部物流运输的80%以上,由此可见海运货物的重要性和普遍性。海运货物的平均成本相对空运和陆运要低很多,海运取决于船舶的航速,船舶的航速主要取决于主机的转速。主机转速上不去,不仅会严重影响船期,造成比较大的经济损失,而且有时还会影响到船舶安全。

下面我就主机转速降低的原因及解决措施作一简单的叙述。

1主机高压油泵泵前压力太低。A.燃油中有空气(燃油输送泵和燃油增压泵系统放气)B.燃油输送泵故障(检修并调整压力使其恢复正常)C.燃油增压泵故障(检修并调整压力使其恢复正常)D.检查清洗相关滤器(包括燃油粗滤器,燃油精滤器〈自清滤器〉,燃油流量计的滤器,燃油循环泵滤器,燃油增压泵滤器等)

2喷油器故障,雾化不良,喷油嘴结炭脏堵(清洁,解体,泵压检查雾化状况,必要时更换)

3喷油泵(高压油泵)故障。A.柱塞套筒偶件过度磨损,间隙变大,解体更换备品(成套备品)B.相关密封圈损坏(更换备品)C.出油阀故障(检修)D.喷油提前角不合适(调整到最佳)

4燃油含水量偏大(沉淀柜和日用柜勤放残,加强燃油分油机的分离效果),燃油品质不良(尽量使用高品质燃油,通过分油机循环分离等),燃油加热温度偏低或过高(调整到合适的温度)。

5扫气箱内口琴阀脏堵或者烧损(定期清除扫气箱内油泥,口琴阀解体清洁,发现有损坏的及时更换,特别是发生过扫气箱着火后,更要及时检修)。

6主机活塞环密封状态不佳,漏气,窜气,容易引起曲拐箱(四冲程机)着火,或者盘根箱(二冲程机)着火。(吊缸检查,更换活塞环等备件)

7主机空气冷却器效果不佳,清通海水侧和清洗空气侧(ACC-9浸泡24小时后循环冲洗),适当降低扫气温度,提高进气量。

8透平增压器故障,转速达不到,喘振。(根据情况和船舶现有设备定期进行冲洗(干洗或者水洗)。

9废气锅炉烟侧脏堵,导致主机排烟不畅(定期锅炉吹灰和清洗废气锅炉的烟侧)

10排气阀故障导致排温过高(解体检修排气阀)。

11船壳结污过度,增加了船舶前进的阻力,额外增加了主机的功耗(坞修时彻底清洁船壳)。

12螺旋桨受损或缠绕上渔网之类的异物,额外增加了主机的功耗(坞修时或合适时机请公司安排潜水员清除螺旋桨上异物)。

13主机长时间降低转速运转,导致主机转速加不上去。A.主机计划长时间低负荷运转时,每天24小时中,建议30分钟~60分钟常规转速运行,一般下午大管轮班,结合主机透平冲洗和主机测爆进行。B.主机如果是已经较长时间低负荷运行,导致主机转速想加也加不上的,可以采取循序渐进的方式进行加速,即每天提高主机转速0.5~1.0转/分钟。或者每两天提高主机转速0.5~1.0转/分钟。并且经常性地进行主机测爆,尽量保持主机各缸负荷均衡。

5. 船舶柴油机吊缸全过程

故障分析:

我们这台柴油机总运转时间差不多就两万个小时,上次吊缸到故障发生也就运转了四千多个小时。距离说明书规定的活塞保养时间八千个小时,差不多还差一半的时间。那么问题出在哪里?造成活塞头积碳严重,无疑就是燃烧质量不好,或者是燃油质量不好两方面的原因。在平时的管理过程中,改柴油机的排温情况一直都是在良好的范围内,透平也是在吊缸后不久才清洁的。因而从各个方面以及缸头和活塞头的积碳对比来看,很可能活塞的保养时间没有按照正常的保养时间进行保养。

这次故障的发生也算是非常幸运的,因为刚好发生在起动的时候起动不了发现的。如果是运转的过程中,活塞头的工作情况持续恶化,很可能到最后造成拉缸的严重事故。然而为什么之前运转得挺好,后面起动的时候却发生故障了呢?

原因有以下几个方面:

A. 柴油机停车时间太长,差不多有十天左右,而且是到国内前停的,再次到菲律宾的时候才再次使用,中间只冲过一次车。但预润滑泵是有在一直工作的。也就是柴油机时间的不用的情况,没有充分做好盘车冲车的工作。

B. 柴油机停车后,经过很长时间,原本附着在活塞头上的积碳散开,导致积碳掉落到活塞群上,并且附着在缸套的表面。

C. 起动的时候事先没有盘车,预润滑一下缸套,给缸套布油,而是直接冲车后起动。导致活塞被积碳卡住,造成后面的吊缸无法盘车。

D. 在平时的维护保养,计划检查的工作中有疏漏,在打开曲拐箱检查的时候,没有及时发现潜在的故障。也就是检查缸套的时候不仔细。

那么我们怎么来预防这类故障的再次发生呢?

1. 改变原有的发电机直接冲车然后起动的起动方式。改为每次起动冲车前先盘车两到三圈。这样不仅可以检查柴油机的运动部件情况,而且还可以防止在停车期间,因阀杆密封不良,滑油漏到缸套内,或者缸套缸头漏水,此时直接冲车造成的事故。

2. 运转过程中要控制好燃油的温度和粘度,按规定时间检查供油定时、气阀间隙以及高压油泵和油头的保养。定期测量柴油机运转时的爆压,结合负荷和排温,判断柴油机的燃烧工况是否良好。

3. 如图所示在检查曲拐箱的时候,除了要认真检查连杆大端以及连杆螺栓和主轴承之外,要认真检查活塞裙和缸套,用手摸缸套的下部分,看看是否有刮痕或者积碳的存在,如果有,要及时检查原因,预防事故的发生。

4. 按照柴油机的说明书,每月报表上的维护保养时间,以及结合PMS认真做好每月每季度的维护保养工作,并做好工作记录。保证喷油阀一直处在良好的工况下工作。

5. 平时要多注意观察柴油机滑油的品质,在保养的过程中,多用分油机分一下系统油,保证系统油一直处在良好的品质情况下使用。结合化验报告以及使用时间,定期更换系统油。

6.按照PMS每三个月做好一次曲拐箱的检查,包括测量拐挡差,每三个月做一次爆压测试。按照T-39的时间记录做好每一项维护保养工作。平时多看柴油机运转参数的变化,我想这样就能避免很多没有必要发生的故障。

6. 船舶主机吊缸检修计划

压缩机卡缸通、拉缸,常选择木槌,当压缩机启动时,重锤敲击其身上的三个焊点。但要注意方式,不要敲变形。

轻轻敲击压缩机外壳,稍微松开夹紧部件,有时可启动运转或,将电源电压提高10%,多次启动冲击,这种方法可以解决润滑不够的空调压缩机卡缸问题,对旋转式压缩机特别有效。

还可以使用增加电容法,解决空调压缩机卡缸的问题。简单地说,就是在原始电容上添加一个电容器,或者更换更大的电容器,以增加启动力矩,从而使压缩机更容易运行。

7. 船舶主机缸套测量

1、圆度:取柴油机首尾向为X轴,横向为Y轴,找到活塞上止点、行程中间、下止点三个位置,分别测出直径X、Y三组值,分别计算出各组X、Y差值的一半即为圆度,取其中最大值。

2、圆柱度:在X轴垂直面上,测得的最大直径和最小直径差值的一半,为此向圆柱度;再在Y轴垂直面上,测得的最大直径和最小直径差值的一半,为此向圆柱度;这两个方向上的最大值即是。二冲程和四冲程没区别,二冲程避开气口即可。

8. 船舶主机缸径如何测量

4个

CX40DF是目前全球最小缸径的船用低速双燃料机(奥托循环)发动机,采用天然气作为主要燃料,相比柴油机,碳排放降低20%以上,顺应全球绿色节能、低碳环保的发展趋势。

该机型是我国首次按照国际标准研发的5000千瓦级船用低速双燃料发动机,从设计到交付历时五年

9. 船舶主机吊缸注意事项

船舶主机吊缸,主要将排气阀打磨,达到无缝隙,径测量后在装妥

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